液堿卸車工藝及其專用設(shè)備
液堿卸車工藝,工業(yè)用液堿批發(fā),它包括下述步驟:流體流動狀態(tài)監(jiān)測器(2)檢測卸車鶴管(1)內(nèi)是否有堿液流動,卸車鶴管(1)內(nèi)有堿液流動時發(fā)出信號,PLC系統(tǒng)(10)接收此信號后輸出控制信號給電控箱(3),電控箱(3)接收此控制信號后輸出關(guān)閉控制信號給液堿回流管道(7)上的電動閥(8)、輸出開啟控制信號給離心泵(4)和液堿輸送管道上(5)的電動閥(9),液堿由火車液堿罐車(11)流入液堿儲槽(6)內(nèi);當(dāng)液堿輸送完成后,流體流動狀態(tài)監(jiān)測器(2)檢測卸車鶴管(1)內(nèi)沒有堿液流動,流體流動狀態(tài)監(jiān)測器(2)發(fā)出信號,PLC系統(tǒng)(10)接收此信號后輸出控制信號給電控箱(3),安慶液堿,電控箱(3)接收此控制信號后輸出關(guān)閉信號給液堿輸送管道(5)上的電動閥(9)和離心泵(4)、同時輸出開啟信號給液堿回流管道(7)上的電動閥(8),液堿儲槽(6)內(nèi)剩余的液堿回流至火車液堿罐車(11)內(nèi)。






9月1日,吉林石化公司污水處理廠于6月16日開始的采用液堿替代生石灰中和酸水試驗(yàn)結(jié)束已近兩個月,經(jīng)過試驗(yàn)效果顯著,生產(chǎn)成本大幅降低,液堿廠家價格,工廠出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
今年年初以來,污水處理廠根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,圍繞安全生產(chǎn)、平穩(wěn)運(yùn)行、節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)運(yùn)行成本等方面設(shè)立十大攻關(guān)課題,持續(xù)加大技改攻關(guān)力度,工業(yè)液堿生產(chǎn)廠家,優(yōu)化生產(chǎn)工藝過程控制。污水處理廠在前期攻關(guān)工作的基礎(chǔ)上,圍繞中和處理裝置優(yōu)化運(yùn)行,組織開展了使用電1石廠堿液替代石灰中和酸水的試驗(yàn),在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下實(shí)現(xiàn)降低成本目標(biāo)。試驗(yàn)結(jié)果表明,中和劑成功替代后,出水PH值穩(wěn)定合格,年預(yù)計降低生產(chǎn)成本1800萬元。
